在煤礦生產實踐中,礦用自動風門氣動控制裝置的應用為提升通風效率、保障安全生產帶來了顯著的成效。眾多煤礦企業通過引入該裝置,在通風管理方面實現了從傳統模式到智能化模式的轉變。
某大型煤礦在主要風巷安裝了礦用自動風門氣動控制裝置后,通風系統的穩定性得到了極大提升。以往,由于手動風門需要人工操作,經常出現風門未及時關閉的情況,導致風流短路,影響井下各作業面的風量分配。據統計,安裝裝置前,該煤礦每月因風門問題引發的通風異常情況平均達 12 次。而裝置投入使用后,憑借其自動感應和雙向閉鎖功能,自動無壓風門氣動控制裝置杜絕了人為忘關風門的現象,通風異


常情況降至每月 1 次以下,降幅高達 90% 以上。同時,裝置的快速響應特性也大大提高了通行效率,風門的平均開啟時間控制在 1.5 秒以內,關閉延時可根據實際需求在 3-10 秒之間調節,滿足了礦車和人員的連續通行需求,減少了因等待風門開啟而造成的時間浪費。 在高瓦斯礦井的應用實踐中,礦用自動風門氣動控制裝置的本質安全特性展現出重要價值。某瓦斯突出礦井在采區巷道安裝該裝置后,不僅解決了通風安全問題,還為瓦斯防治工作提供了有力支持。由于裝置采用純氣動驅動,自動無壓風門氣動控制裝置避免了電火花的產生,消除了瓦斯爆炸的潛在風險。同時,裝置與礦井安全監控系統的聯動,實現了對風門狀態的實時監測和數據上傳。當瓦斯濃度出現異常時,監控系統可根據風門狀態及時調整通風策略,確保瓦斯濃度始終控制在安全范圍內。該礦的實踐數據顯示,裝置投入使用后,采區瓦斯超限次數同比下降了 65%,為安全生產奠定了堅實基礎。
在適應不同巷道環境的實踐中,裝置的靈活性和兼容性得到了充分驗證。某煤礦在掘進巷道和回采巷道分別安裝了不同規格的礦用自動風門氣動控制裝置。在掘進巷道,由于空間狹窄且粉塵較大,裝置采用了緊湊的模塊化設計和微波感應方式,確保了在有限空間內的穩定運行;在回采巷道,根據風壓較大的特點,對氣缸推力進行了針對性調整,并加強了抗風壓設計,使風門在高風壓環境下仍能正常啟閉。這種因地制宜的應用方式,使裝置在不同巷道環境中都能發揮優良效果,為煤礦的全區域通風管理提供了統一的解決方案。